服务项目 |
自动化控制柜,变频器维修,西门子变频器维修,伺服驱动器维修 |
面向地区 |
品牌 |
ABB |
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额定电压 |
220v |
营销方式 |
厂家 |
应用范围 |
工程型 |
扬州自动化控制柜 检测10PF~001μF 固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用
挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极
万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三
把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于
A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。C 对于001μF 以上的固定电容,
R×10k挡直接测试,一些较新的电子产品中所用的印刷板不仅有上下两面供走线,在板的中间还设有能被特殊加工的夹层铜箔,例如,现在的计算机主板所用的印板材料多在4层以上。这些层因加工相对较难而大多用于设置走线较为简单的电源布线层(如软件中的Ground Dever和Power Dever),并常用大面积填充的办法来布线(如软件中的ExternaI P1a11e和Fill)。上下位置的表面层与中间各层需要连通的地方用软件中
在对自动化控制柜的过程中,发现该变频器有一个通病——容易跳OC故障。其表现为:多在起、停操作过程中跳故障,但有时也在运行中跳故障;有时候莫名奇妙地又好了,能运行长短不一的一段时间。在以为已经没有问题的时候,又开始频繁跳OC故障;空载时用表笔测量U、V、W输出电压时,易跳故障,但接入电动机后起动运行,又不跳了,再过一阵子,接入电动机还是跳OC故障。
无论怎么查找故障原因和进行故障检测电路逐一的排查,就是找不出故障原因(当然是针对逆变电路和驱动电路),逆变电路和驱动电路都无问题呀。又检查故障检测电路和CPU电路,该类机型故障检测电路有一个故障信号汇总点,过、欠电压、OC等信号统统汇集于一处,再送入CPU电路,将此故障信号汇总点切断,变频器还是频报OC故障。难道别处还有串入OC信号的途径吗?不大可能啊!
该类故障的处理相当棘手,可能在测试过程中故障已经消除,致使查无所据。即使在故障频繁发生的当口,测试硬件电路(保护电路),却怎么也检查不出什么问题,搞不清此故障的来龙去脉。
可能电路存在说不清道不明的某种干扰,但干扰的来源与起因又很难查找。绞尽脑汁用尽了一切手段,在故障信号电路中,加装电容、电阻滤波元件,以提高电路的抗干扰性能,但无效果。莫非是起/停瞬间——逆变驱动模块的“加载和卸载”期间,导致了CPU供电的波动而跳故障吗?测量CPU供电为4.98V,很稳定,满足要求呀,无来由地灵机一动,将4.98V调整为5.02V,再作起/停试验,故障竟然排除了!故障原因竟然为5V供电偏低!
试分析故障原因如下:
CPU外部或内部静态电压工作点的设置不当或偏低,恰在信号干扰电平的临界点上,故意出现让人摸不着头脑的随机性的跳OC故障的现象。将其5V供电略调高后,其工作点的电压值也相应抬高,避开了干扰电平的临界点,变频器便变为正常了。
机器在出厂时,CPU供电调整略高一点的,机器便能长时间正常运行。调整值偏低一点的,或在使用过程中因某种原因(如元件变值、温飘等)使5V略有下降,便出现频繁跳OC故障。在确保硬件保护电路无问题时,调整5V供电,便能轻易解决好问题了。不是出于一个偶然的因素,则此故障的隐蔽性之深,让人很难将此一故障“调理”好。
OC故障的根源,竟然在开关电源电路上,又只是5V电压只是那么一点点,真是有点匪夷所思了啊。
扬州自动化控制柜
3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。(2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。3、LED灯是绿的,但是电机不动;(1) 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。处理方法:检查 INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。(2) 故障原因: SFC2 "SET_RTM",而是应该在重启动OB(OB100)调用它。你也可以通过外部触发器来启动该块。
:变量是如何储存在临时局部数据中的?
堆栈永远以地址“0”开始。 在 L 堆栈中,会为每个数据块保留相同个数的字节,作为存放每个块所拥有的
指针总是指向当前打开块的个字节。
进行I/O的直接访问时,注意什么?
需要注意在一个S7-300组态中,如果进行跨
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